某鋼鐵廠。能夠生產(chǎn)700多個品種、25000多個規(guī)格的鋼材產(chǎn)品,并通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證,船用鋼通過9國船級社認(rèn)證,石油管通過API認(rèn)證。2006年鞍鋼將形成以汽車板、家電板、集裝箱板、管線鋼、冷軋硅鋼等為主導(dǎo)產(chǎn)品的1600萬t鋼精品板材基地。
一、項目應(yīng)用背景
煉鋼2#轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機原來采用液力耦合器調(diào)速,運行中發(fā)現(xiàn)存在如下問題:采用液力耦合器時,在低速向高速運行過程中,延遲性較明顯,不能快速響應(yīng),同時這時候的電流較大,如整定不好會引起跳閘,影響系統(tǒng)穩(wěn)定性。 后經(jīng)研究決定使用變頻器進行節(jié)能。
1、液力耦合器本身控制精度差,調(diào)速范圍窄,通常在40%~90%之間。
2、電機直接啟動時,沖擊電流較大,影響電網(wǎng)的穩(wěn)定性。
3、在高速運行時,液力耦合器有丟轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
4、液力耦合在調(diào)速運行時產(chǎn)生機械損耗和轉(zhuǎn)差損耗,效率較低,造成電能浪費。
5、液力耦合器工作時通過一導(dǎo)管調(diào)整工作腔的充液量,從而改變傳遞扭矩和輸出轉(zhuǎn)速來滿足工況要求;
因此,對工作腔及供油系統(tǒng)需經(jīng)常維護及檢修。液力耦合器經(jīng)過一段時間使用,維護比較麻煩。 因為當(dāng)液力耦合器出現(xiàn)故障時,無法再用其他方式使其拖動的風(fēng)機繼續(xù)運行,必須停機檢修。 而且耦合器運行時間稍長,就會嚴(yán)重漏油,對環(huán)境污染大,地面也被油嚴(yán)重污蝕。
同時風(fēng)機和電機的運行噪聲大,達到90dB左右,嚴(yán)重影響操作人員的身體健康。
由于液力耦合器自身的技術(shù)特點,不能很好地滿足生產(chǎn)與節(jié)能的要求,公司于2003年底進行了
一、變頻改造,系統(tǒng)參數(shù)如下:
電動機:Pe=2000kW,Ue=10000V,Ie=135A,Cos?0.86,n=1486r/min,電機效率Km=0.96;
變頻器:變頻器,效率Kv=0.97,Ue=6000V;
液力耦合器:額定功率2000kW;額定輸入轉(zhuǎn)速:1500r/min;
調(diào)速范圍:(0.20~0.97)輸入轉(zhuǎn)速。
方案中保留了電動機的直接起動回路,變頻器(6kV)與直接起動(10kV)的轉(zhuǎn)換由電動機的星角轉(zhuǎn)換裝置實現(xiàn)。
二、改造后節(jié)能效果
吹煉時,改造前電動機實測平均負(fù)荷電流為115A,電機消耗平均功率為1712kW;
改造后電動機實測平均電流為100A,電機消耗平均功率為1489kW,減少了223kW。
非吹煉時,在其余生產(chǎn)階段,風(fēng)機運行速度為380r/min,改造前電機運行電流為40A,功率為595kW;改造后電流為10A,功率為148.9kW。
三、改造后節(jié)約電能和電費:
生產(chǎn)一爐鋼吹煉期間節(jié)約電能74.3kW-h,非吹煉期間節(jié)約電能148.7kW-h,節(jié)省的電能為223kW-h。每天生產(chǎn)30爐,每天節(jié)約電能為6690kW-h。每天煉鋼的等待時間節(jié)省電能1784.4kW-h。變頻改造后一臺風(fēng)機一天節(jié)省的電能為8474kW-h。變頻改造后一臺風(fēng)機一年節(jié)省的電能為279.6萬度,按每度電0.39元計,共節(jié)省109萬元。
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